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主要產(chǎn)品:布袋除塵器、靜電除塵器、脫硫除塵器、旋風(fēng)除塵器、單機(jī)除塵器及各行業(yè)專用除塵器等除塵設(shè)備,以及除塵布袋、除塵骨架、輸送設(shè)備、電磁脈沖閥等各種除塵器配件。
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靜電除塵器改造技術(shù)可行方案分析

慧陽環(huán)保 發(fā)布時(shí)間:2021-10-09

靜電除塵器改造方案都是可行的,但都有各自適用的條件。從經(jīng)濟(jì)、節(jié)能和凈化效率的角度考慮,主要還是針對現(xiàn)場的實(shí)際工況選擇實(shí)用可行的方案。

1、電改袋除塵器技術(shù)

電改袋式除塵器技術(shù)是為了適應(yīng)新的環(huán)保要求,合理地利用原有的電除塵器提效率的措施。此技術(shù)一般是拆除原電除塵器的供電、極板、振打及線纜等裝置,保留除塵器的進(jìn)氣口形式、鋼支架、灰斗、外殼等裝置,在內(nèi)部設(shè)置布袋除塵區(qū),在原設(shè)備的外殼頂部增設(shè)凈氣室。自1998年我國*“電改袋”工程在武鋼平爐改造項(xiàng)目中實(shí)施以來,其業(yè)績在不斷增加。例如:從焦作電廠200 MW機(jī)組電改袋、張家港沙洲電廠600MW機(jī)組袋除塵、寶鋼自備電廠350MW機(jī)組電改袋、上海外高橋4x300MW機(jī)組電改袋、九江電廠660MW到新密電廠1000MW的型燃煤機(jī)組上的推廣應(yīng)用,表明了電改袋式除塵器技術(shù)的廣闊應(yīng)用前景。

2、低低溫電除塵技術(shù)

低低溫電除塵技術(shù)是通過低溫省煤器或熱媒體氣氣換熱裝置(MGGH)降低電除塵器入口煙氣溫度至酸露點(diǎn)溫度以下,使煙氣中的大部分SO3在低溫省煤器或MGGH中冷凝形成硫酸霧,黏附在粉塵上并被堿性物質(zhì)中和。低低溫電除塵技術(shù)早在日本大型燃煤火電機(jī)組中應(yīng)用,國內(nèi)企業(yè)多借鑒日本的經(jīng)驗(yàn)。低低溫電除塵技術(shù)具有降低粉塵的比電阻、避免反電暈現(xiàn)象、同時(shí)去除大部分的S03、除塵、能耗較低的優(yōu)點(diǎn)。例如:唐山某電廠4號爐電除塵器改造采用低低溫電除塵技術(shù)成功投運(yùn)。某電廠1000MW機(jī)組配套電除塵器進(jìn)行低低溫電除塵改造,在100%負(fù)荷下,S03總脫除效率分別達(dá)到93.,實(shí)現(xiàn)了對S03的高 效控制。

3、高頻電源技術(shù)

大量的工程實(shí)踐證明,高頻電源技術(shù)具有電源和除塵、能耗低、環(huán)保效益好的優(yōu)點(diǎn)。濟(jì)南某發(fā)電廠1000MW機(jī)組電除塵器將原有24臺工頻電源埂換為高頻電源,在同等工況條件下,電除塵出口煙塵排放濃度由改造前的42mg/m3降低為15.7mg/m3,全部電耗僅為400kW。某電廠1號爐電除塵電源由工頻改為高頻,投產(chǎn)初期,除塵電耗量減少約1172kW,節(jié)電82.13%,正常運(yùn)行時(shí)節(jié)電約50%。例如:華潤海豐電廠、泰州電廠、常熟電廠、進(jìn)門電廠等電除塵器經(jīng)過高頻電源改造后,均實(shí)現(xiàn)了煙塵排放和能耗的降低。

4、常規(guī)電場擴(kuò)容及優(yōu)化技術(shù)

常規(guī)電場擴(kuò)容一般通過新增電場、增加電場高度、增大電場寬度來實(shí)現(xiàn)。單純進(jìn)行常規(guī)電場擴(kuò)容改造不易達(dá)到現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn),因此大多數(shù)燃煤電廠電除塵器改造多以常規(guī)電場擴(kuò)容與移動(dòng)電極、高頻電源等相結(jié)合的方式。例如:山東某熱電3號爐200MW機(jī)組電除塵改造,將原有雙室四電場電除塵器電場高度由12m增至巧m,一、二、三電場長度分別由3m、3m、3m改造為3.5m、4m、4m,第四電場采用移動(dòng)電極技術(shù),改造前后比集塵面積增加了15.37m2/(m3/s),除塵器出口煙塵濃度原來的由55.5mg/m3降至12mg/m3。某電廠1000MW機(jī)組電除塵器改造采用增加電場+高頻電源供電技術(shù),改造后電除塵器出口煙塵排放濃度小于15mg/m3。

以上是慧陽環(huán)保靜電除塵器改造工程案例,實(shí)施后除塵系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,已安 全運(yùn)行數(shù)月,設(shè)備性能狀態(tài)良好。


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